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冷卻塔風機(jī)故障分析與(yǔ)處理
時(shí)間:2021-11-12 瀏覽:3485次

  一、冷卻塔風(fēng)機結構    

  1.風筒(tǒng) 2.葉片 3.減速器底座 4.輪轂 5.減(jiǎn)速器   6、8.鏈式聯軸器 7.傳動(dòng)軸 9.電動(dòng)機 10.電動機(jī)底座  11.冷卻塔頂部

  二、故障情況      

  2013年7月(yuè)24日00:20分左右,水泵操作人員在值班室聽到從冷卻(què)塔處傳來兩聲巨響,馬上到就地查看,發現控製櫃上顯示2#風機電流(50A)比平時低 (正常運(yùn)行時電流為(wéi)58A左(zuǒ)右(yòu)),懷疑(yí)2#風(fēng)機出了問題,馬上到(dào)冷卻塔頂部檢查,發(fā)現2#風機已經停運,但(dàn)電動機仍然在轉動,操作人員立即到控製櫃旁停運2#風機,並通知配電室切斷電動機電(diàn)源。檢修人員(yuán)趕到現場後對故障現場進行仔細檢查,發現風(fēng)機的一個葉片從近根部斷裂(liè),落在2#風機北側25m外的地上,斷裂處的橫斷麵(miàn)薄厚不(bú)均勻,腐蝕程度不一(yī)樣,其它5個葉片不同程度的發生彎曲並嚴重變形,傳動軸與電動機及風機聯軸(zhóu)器鋁合金外(wài)罩碎裂,聯接(jiē)聯軸器的鏈條斷裂(liè)脫落,減速器加油管從近減(jiǎn)速器根部斷裂(liè),減速器中的(de)油全部流入大水池中,在風筒四周布滿劃痕,部(bù)分地方被劃穿。

  三、故障原因分析    

  該風機從2004年投產運(yùn)行到現在,已經將近9年時間,在運行過程中每隔半(bàn)年左右,就要停機檢查聯(lián)軸器的潤(rùn)滑及鏈(liàn)條的磨損(sǔn)情況,視磨(mó)損情況更換(huàn)鏈條及潤(rùn)滑脂,半年前曾停機檢查過(guò)該風機運行情況,雖(suī)然有腐蝕,但各重要部件均運行良好,而且***近(jìn)點檢也未發現異常(cháng)振動(dòng)和噪音,轉動比較平穩。由於碳鋼在潮濕的環境中腐(fǔ)蝕比較快,而且循環水中加有處理劑(jì),在風機運行的過程中,處理劑隨水汽被帶(dài)到葉片的聯接管上,加劇了聯接管的腐蝕速度。通過觀察故障(zhàng)葉片連接管的橫斷麵發現,腐蝕程度不均勻,薄的地方隻(zhī)有(yǒu)不到2mm,強度大大降低,在風機運行過程中(zhōng)葉片受到強大離心力作用,腐蝕較嚴重的位置承受不住離心力的作用而首先被撕裂,隨著(zhe)風機的運轉,裂口逐漸擴(kuò)大,造成葉片端部與風筒接觸而(ér)產生碰撞,在碰撞過(guò)程中加快了裂口的斷裂速度,葉片端部下墜(zhuì),碰到傳動(dòng)軸,在巨大撞擊力的作用下,再次飛起來打到其他(tā)五個葉片上,使其他五個葉片產生不(bú)同程度變形,同時在(zài)離心力及慣性作用下飛出,此時風機仍然在運轉(zhuǎn),在這種情況下,輪轂的平衡受(shòu)到嚴重破壞,減速器振動急劇增大(dà),底座振動加(jiā)大,***終導致減速器聯軸器聯(lián)接鏈條損壞,傳動軸與減速(sù)器脫開,減速器停運,而此時電動機仍然(rán)在運轉(zhuǎn),由於(yú)負(fù)荷減小(xiǎo)導致電流下降。

  四、故(gù)障處理

  1、由(yóu)於冷卻塔風機減速器和電動機(jī)上的聯軸節、鏈條、輪轂、葉片損壞比較嚴(yán)重,傳動軸存在變形的可能,均(jun1)需要更換(huàn),減速器油管從根部斷裂,如果修複需要的時間比較長,那樣將會對生產造成更大的影響,為了將影響降低到(dào)***小,決定整體更換一台備用風機。備用風機外形設計采用(yòng)了目(mù)前***先進的翼形,氣動性能好。葉(yè)片由高強度玻璃鋼模壓製(zhì)而成,具有強度高、重量輕、耐腐蝕等優點。於是(shì)一邊拆卸損(sǔn)壞的風機,一邊按照安裝技術要求組裝好新風(fēng)機,並(bìng)按照(zhào)風機(jī)出廠時的記號調整好風(fēng)葉角度,傾斜角度在8°左右。在將(jiāng)舊風機吊下後,發現減(jiǎn)速器底座鏽蝕比較嚴重,兩塊墊鐵厚薄不均勻(yún),已經不能再用,又重新加工了兩(liǎng)塊墊(diàn)鐵。將墊(diàn)鐵(tiě)放到底座(zuò)上(shàng)檢查水(shuǐ)平度,發現底座東南側較低,再次加工墊鐵找平,將風(fēng)機整體吊到底座(zuò)上,然後找正電動機和(hé)減速器,在(zài)全部(bù)安裝工(gōng)作完成後加上(shàng)潤滑油開車試車。

  2、將風機停下來,把葉片傾斜角度調整到15℃,在將葉片角度調整完成後再次啟(qǐ)動試車,啟(qǐ)動後風(fēng)機運行電流為61A,風機電動機底座垂(chuí)直振動2.3mm/s,電(diàn)動機水平2.4 mm/s,垂直(zhí)1.7 mm/s,運行穩定後,循環(huán)水出塔溫度為33.0℃,依然沒有達到設計(jì)的(de)溫度。

  3、為徹底解(jiě)決問題,決定更換一台原來(lái)已經(jīng)修複好的舊減速器,又將新的風機整體吊下來,將輪轂連(lián)同(tóng)風葉一(yī)起拆卸(xiè)下來,由於這(zhè)台減速器轉速較快,又將風葉角度調整到12°,裝到修複好的減速器上,再將風機整體裝到(dào)風機底座(zuò)上,找正電動機和減速器,回裝後(hòu)啟動試車,風機運行3h後,循環水出塔溫度為31.5℃,達到設計要求,能夠滿(mǎn)足生產(chǎn)需要,但此時各個測振點的振動值均比(bǐ)較高,再次進行了處理。

  五、通(tōng)過這(zhè)次故障處理,采取相應預防措(cuò)施,減少(shǎo)故(gù)障發生。    

  1)加強(qiáng)設備點檢,及時掌握風機的運行(háng)狀況,合理(lǐ)安排維護周期;    

  2)備件更換時首先要查看(kàn)技術資料,避免走彎路; 

  3)處理故障時盡可能(néng)查找引起(qǐ)故障的可能原因,做到***排查;    

  4)嚴格(gé)按照操作規程(chéng)進行操作。


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