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一、冷卻塔風機結構
1.風(fēng)筒 2.葉片 3.減(jiǎn)速器底座 4.輪轂 5.減速器 6、8.鏈式聯軸器 7.傳動軸 9.電(diàn)動機 10.電動機底座 11.冷卻塔頂部
二(èr)、故障情況
2013年7月24日00:20分左右,水泵(bèng)操作人員在值班室聽到(dào)從冷(lěng)卻(què)塔處傳來兩聲巨響,馬上到就(jiù)地查看,發現控(kòng)製櫃上顯示2#風機電流(50A)比平時(shí)低 (正常運行時電流為58A左右),懷疑2#風機出了問題,馬(mǎ)上到冷卻塔頂部檢查,發現2#風機已經停運,但電動機仍然在轉動,操作人(rén)員(yuán)立(lì)即到控(kòng)製櫃旁停運2#風(fēng)機,並通知配電室切(qiē)斷電動機電源(yuán)。檢修人員趕到現(xiàn)場後對故障現場進行(háng)仔(zǎi)細檢查,發現風機的一個葉片從近(jìn)根部斷裂,落在2#風機北側25m外的地上,斷裂處的橫斷麵薄厚不均(jun1)勻,腐蝕程度(dù)不一樣,其它5個(gè)葉(yè)片不同程度的發生彎曲並嚴重(chóng)變形,傳動軸與電動(dòng)機及風機聯軸器鋁合金外罩碎裂,聯接聯軸器的鏈條斷裂脫落,減速器加(jiā)油管(guǎn)從近減(jiǎn)速(sù)器根部斷裂,減速器中(zhōng)的油全(quán)部流入大水池中,在風筒四周布滿劃痕,部分地方被劃穿。
三、故障原因分析
該風機(jī)從2004年(nián)投產運行到現在,已經將近9年時間,在運(yùn)行過程中每隔半年左(zuǒ)右,就要停(tíng)機檢(jiǎn)查聯軸器的潤滑(huá)及鏈條的磨損情況,視磨損情況更換鏈條及潤滑脂,半年前曾停機檢查過該風機運行(háng)情況,雖然(rán)有腐蝕,但各重要部件均運行良好(hǎo),而且***近點檢也未發現異常振動(dòng)和噪音,轉動比較平穩。由於碳鋼在潮濕的(de)環(huán)境中腐(fǔ)蝕比較快,而且循環水中加有處(chù)理劑,在風機運行的過程(chéng)中,處理劑隨水汽被帶到(dào)葉片的聯接管上,加劇了聯接管的腐蝕速度。通過觀(guān)察故障葉(yè)片連(lián)接管的橫(héng)斷麵發現,腐蝕程度(dù)不均勻,薄的地方隻有不到2mm,強度大大降低,在風機運行過程中葉片受到強大離心力(lì)作用,腐(fǔ)蝕較嚴重的位置(zhì)承受(shòu)不住離心力的作用而首先被撕(sī)裂,隨著風機的運(yùn)轉,裂口逐(zhú)漸擴大,造成葉片端部與風筒接觸而產生碰撞,在碰撞過程中加快了裂口的斷裂速度,葉片端部下(xià)墜,碰到傳動軸,在巨大撞擊(jī)力的作用下,再次飛起來打到其(qí)他五個葉片上,使其他(tā)五個葉片產生不同程度變形,同時在(zài)離心力及慣性作用下飛出,此時風機仍然在運轉,在這種(zhǒng)情況下(xià),輪(lún)轂(gū)的平衡受(shòu)到嚴重破壞,減速器振動急劇增大,底座振動加大,***終導致減速器聯軸器聯接鏈(liàn)條損壞,傳動軸與減速器脫開,減速器停運,而(ér)此時(shí)電動機仍(réng)然在運轉,由(yóu)於負荷減小(xiǎo)導致電流下降。
四、故障處理
1、由於冷卻塔風機減速器和電動(dòng)機上的聯軸節、鏈條、輪轂、葉片損壞比較嚴重,傳動軸(zhóu)存在變形的可能,均(jun1)需要更換,減速(sù)器油(yóu)管從根部斷裂,如(rú)果(guǒ)修複(fù)需要的時間比較長,那樣將會(huì)對生(shēng)產造成更大的影響(xiǎng),為了將影響降低到***小(xiǎo),決(jué)定整體(tǐ)更換一台備用風機。備用風機外形設計采用了目前***先進的翼形,氣(qì)動(dòng)性能好。葉片由高強度玻璃鋼模壓製而成,具有(yǒu)強度高、重量輕、耐腐蝕等優點。於是一邊拆卸損壞的風機,一邊按照安裝技術要求組裝好新(xīn)風機(jī),並按(àn)照風機出廠時的記(jì)號(hào)調整好風葉角(jiǎo)度,傾(qīng)斜角度(dù)在8°左(zuǒ)右。在(zài)將舊風機吊下後,發(fā)現減速器底座鏽蝕比較嚴重,兩塊墊鐵厚薄不均勻,已經不能再用,又重新加工了兩塊(kuài)墊鐵。將墊鐵放到底座上(shàng)檢查(chá)水平度,發現底(dǐ)座(zuò)東南側較低,再(zài)次加工墊鐵(tiě)找平,將(jiāng)風機整(zhěng)體吊到底(dǐ)座上,然後找正電動機和減速器,在全部安裝工作完成後加(jiā)上潤滑油開車試車。
2、將風機停下來,把葉片傾斜角度調整到15℃,在將葉片(piàn)角度調整完成後再次啟動試車,啟動後風機(jī)運行電流(liú)為61A,風機電(diàn)動機底座垂直振動2.3mm/s,電動機水平(píng)2.4 mm/s,垂直1.7 mm/s,運行穩定後,循環水出塔溫度為33.0℃,依然沒有達到設計的溫度。
3、為徹底解決問(wèn)題,決定更換一台原來已(yǐ)經修複好的舊減速器,又將新的風機整體吊下來,將輪轂連同(tóng)風葉一起拆卸下來,由於這台減速器轉(zhuǎn)速(sù)較快,又將風葉角度調整到12°,裝到修複好的減速器上,再將風機整體裝到風機底座上,找正電動機和減速器,回裝後啟動試車,風機運行3h後,循環水出塔溫度為31.5℃,達(dá)到設計要求,能夠滿足(zú)生(shēng)產需要,但此時各個測振點的振動值均比較高,再次進行了處理。
五、通過這次故障處理,采取相應預(yù)防措施,減少故障(zhàng)發生。
1)加強設備點檢,及時掌握風機的運(yùn)行狀況,合理安排維護周期;
2)備件更換時首先要查(chá)看技術資料,避免走彎路;
3)處理故障時盡可能查找引起故障(zhàng)的可能原因,做到(dào)***排查;
4)嚴(yán)格按照操(cāo)作規程(chéng)進行操作。